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细烟品牌设备改造后

改造前 改造后   课题背景   ZJ19卷机组生产细烟品牌设备改造后,水松纸鼓轮水松纸负压排气孔由传统烟两排…

改造前

改造后

  课题背景

  ZJ19卷机组生产细烟品牌设备改造后,水松纸鼓轮水松纸负压排气孔由传统烟两排设置改为四排设置,水松纸长度缩短,生产水松纸鼓负压排气孔最后一排堵塞,劳动强度增加,维护成本增加。

  原因分析

  细烟水松纸鼓轮吸附水松纸负压排孔采用四排设置:吸纸条三排孔,切割条一排孔。

  常规烟草切割后,水松纸的长度为27mm,细烟草切割后,水松纸的长度为19mm,长度缩短,水松纸的吸附区发生变化。常规烟水松纸完全覆盖四排负压孔,细烟水松纸只能覆盖三排负压孔,吸纸条最后一排孔完全暴露。在生产过程中,为了避免负压泄漏,维修人员需要现场堵塞排孔,增加维修工作量。

  四排设置水松纸鼓轮吸风排孔,降低了吸纸条的整体强度。为防止鼓轮加热后吸纸条变形导致鼓轮周围跳动过大,排孔中心采用螺钉加固,导致吸风分布断裂。然而,这种转变也影响了水松纸的吸附稳定性。在切割水松纸并在鼓轮表面滑动的过程中,纸中间茅山三个字的香烟往往会在没有吸附力的情况下凸起,导致香烟擦拭和连接后出现连接纸的皱纹。特别是在品牌更换、使用不同技术指标的水松纸辅料时,这种现象更为明显。因此,在生产过程中,有必要对水松纸的切割、水松纸与烟支的搭接位置、鼓轮的负压进行有针对性的检查和调整。

  改进措施

  重新设计和改进细烟水松纸鼓轮的吸风排气孔:保持原切割镶条的单排气孔设置不变。设置吸纸镶条的原三排气孔,去除最后一排气孔和镶条中心的钢筋螺钉,两排负压孔均匀分布。

  设置了两排负压孔,提高了条的整体强度。原条中心钢筋螺钉分布均匀,水松纸吸附更稳定,提高了烟气摩擦质量,减少了现场维护时间。

  效果验证

  改进前,每次更换水松纸鼓轮时,应使用专用颗粒逐一堵塞鼓轮16排256个吸风孔,需要两个小时。更换水松纸鼓轮将增加近1000元的维护成本。

  改进后,新型水松纸鼓轮不需要用颗粒堵塞吸风孔,节约了维护成本,减少了维护工作量,提高了工作效率。

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作者: 诗_

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